(1)數(shù)控銑床導(dǎo)軌上的移動(dòng)部件運(yùn)動(dòng)不良或不能移動(dòng)。若導(dǎo)軌間隙過(guò)小或壓板與導(dǎo)軌壓得過(guò)緊,或?qū)к壉砻嫜袀?,都?huì)造成移動(dòng)部件運(yùn)動(dòng)不良、卡滯甚至不能移動(dòng),進(jìn)而產(chǎn)生進(jìn)給電動(dòng)機(jī)過(guò)熱報(bào)警的故障。如果故障原因是壓板壓得過(guò)緊,則應(yīng)卸下壓板,重新調(diào)整壓板與導(dǎo)軌間隙;如果是導(dǎo)軌鑲條調(diào)得太緊,使鑲條與導(dǎo)軌的間隙太小,則需松開(kāi)鑲條止動(dòng)螺釘,調(diào)整鑲條螺栓,使運(yùn)動(dòng)部件運(yùn)動(dòng)靈活,保證0.03mm的塞尺無(wú)法塞進(jìn),然后鎖緊止動(dòng)螺釘。
(2)數(shù)控銑床導(dǎo)軌研傷。潤(rùn)滑油能使導(dǎo)軌間形成一層極薄的油膜,阻止或減少導(dǎo)軌面直接接觸,減小摩擦和磨損,從而延長(zhǎng)導(dǎo)軌的使用壽命。同時(shí),對(duì)于低速運(yùn)動(dòng),導(dǎo)軌的潤(rùn)滑可以防止爬行;對(duì)高速運(yùn)動(dòng),則可減少摩擦熱和熱變形。
出現(xiàn)導(dǎo)軌研傷故障的主要原因是潤(rùn)滑系統(tǒng)出現(xiàn)故障,導(dǎo)致導(dǎo)軌潤(rùn)滑不良,或因維護(hù)不佳,導(dǎo)軌防護(hù)罩損害但未及時(shí)更換,使導(dǎo)軌里落入臟物。另外,長(zhǎng)期加工短工件或承受過(guò)分集中的載荷,也會(huì)使導(dǎo)軌局部磨損嚴(yán)重。
(3)數(shù)控銑床加工面在接刀處不平。導(dǎo)軌是數(shù)控銑床各主要部件相對(duì)位置和運(yùn)動(dòng)的基準(zhǔn),它的精度直接影響數(shù)控銑床成形運(yùn)動(dòng)之間的相互位置關(guān)系。因此它是影響工件的幾何誤差的主要因素之一。
排除此類(lèi)故障的方法是:①調(diào)整機(jī)床使其水平;②調(diào)整導(dǎo)軌在水平面內(nèi)和垂直面內(nèi)的直線度誤差;③調(diào)整前后導(dǎo)軌在垂直面內(nèi)的平行度(扭曲度)誤差。
(4)數(shù)控銑床低速爬行。低速運(yùn)動(dòng)時(shí),作為運(yùn)動(dòng)部件的動(dòng)導(dǎo)軌易產(chǎn)生爬行現(xiàn)象。低速運(yùn)動(dòng)的平穩(wěn)性與導(dǎo)軌的結(jié)構(gòu)和潤(rùn)滑,動(dòng)、靜摩擦因數(shù)的差值,以及導(dǎo)軌的剛度等有關(guān)。因此,原來(lái)工作正常的數(shù)控銑床,若出現(xiàn)低速爬行的故障,主要原因可能是潤(rùn)滑系統(tǒng)中潤(rùn)滑泵工作不正常或油路堵塞,從而使導(dǎo)軌潤(rùn)滑狀態(tài)不良。
【例1】移動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生機(jī)械干涉的故障維修。
故障現(xiàn)象:某加工中心采用直線滾動(dòng)導(dǎo)軌,安裝后用扳手轉(zhuǎn)動(dòng)滾珠絲杠進(jìn)行手感檢查,發(fā)現(xiàn)工作臺(tái)X軸方向移動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生明顯的機(jī)械干涉故障,運(yùn)動(dòng)阻力很大。
故障分析及處理:故障明顯發(fā)生在機(jī)械結(jié)構(gòu)部分。拆下工作臺(tái),首先檢查滾珠絲杠與導(dǎo)軌的平行度,檢查合格。再檢查兩條直線導(dǎo)軌的平行度,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)軌平行度嚴(yán)重超差。拆下兩條直線導(dǎo)軌,檢查中滑板上直線導(dǎo)軌安裝基面的平行度,檢查合格。再檢查直線導(dǎo)軌,發(fā)現(xiàn)一條直線導(dǎo)軌的安裝基面與其滾道的平行度嚴(yán)重超差(0.5mm)。更換合格的直線導(dǎo)軌,重新裝好后故障排除。
【例2】跟蹤誤差過(guò)大報(bào)警的故障維修。
故障現(xiàn)象:CJK6136型數(shù)控銑床運(yùn)動(dòng)過(guò)程中Z軸出現(xiàn)跟蹤過(guò)大報(bào)警。
故障分析及處理:該機(jī)床采用半閉環(huán)控制系統(tǒng),在Z軸移動(dòng)時(shí)產(chǎn)生跟蹤誤差報(bào)警,參數(shù)檢查無(wú)誤后,對(duì)電動(dòng)機(jī)與絲杠的連接部行檢查,結(jié)果正常。將系統(tǒng)的顯示方式設(shè)為負(fù)載電流顯示,空載時(shí)發(fā)現(xiàn)電流為額定電流的40%左右,快速移動(dòng)時(shí)就出現(xiàn)跟蹤誤差過(guò)大報(bào)警。用手觸摸Z軸電動(dòng)機(jī),明顯感覺(jué)到電動(dòng)機(jī)發(fā)熱。檢查Z軸導(dǎo)軌上的壓板,發(fā)現(xiàn)壓板與導(dǎo)軌間隙小于0.01mm。可以判斷是由于壓板壓得太緊而導(dǎo)致摩擦力太大,使得Z軸移動(dòng)受阻,導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)電流過(guò)大而發(fā)熱,快速移動(dòng)時(shí)產(chǎn)生丟步而造成跟蹤誤差過(guò)大報(bào)警。松開(kāi)壓板,使得壓板與導(dǎo)軌間的間隙為0.02?0.04mm。鎖緊緊定螺母,重新運(yùn)行,機(jī)床故障排除。
【例3】導(dǎo)軌潤(rùn)滑不足的故障維修。
故障現(xiàn)象:TH6363型臥式加工中心Y軸導(dǎo)軌潤(rùn)滑不足。
故障分析及處理:TH6363臥式加工中心采用單線阻尼式潤(rùn)滑系統(tǒng),故障產(chǎn)生以后,開(kāi)始認(rèn)為是潤(rùn)滑時(shí)間間隔太長(zhǎng),導(dǎo)致Y軸潤(rùn)滑不足。將潤(rùn)滑電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)間間隔由15min改為10min,Y軸導(dǎo)軌潤(rùn)滑有所改善但是油量仍不理想,故又集中注意力查找潤(rùn)滑管路問(wèn)題,潤(rùn)滑管路完好,擰下Y軸導(dǎo)軌潤(rùn)滑計(jì)量件,檢查發(fā)現(xiàn)計(jì)量件中的小孔堵塞。清洗后,故障排除。
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